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稀油站存在问题及分析及如何改造
1.磨机高压流量小,顶不起
磨机正常运行,每个轴瓦顶升流量要求重要,因此顶升系统流量偏小。
2.2油箱容积过小,油内杂质得不到沉淀
在稀油站上设计有5000L的油箱,通过油泵进行油循环,经分析油箱容积较小,油内杂质得不到时间的沉淀,未沉淀的油又连续进行循环,由于油内含有大量的杂质致使油泵磨损严重和堵塞管道及分配阀,油泵磨损后造成出力减少,流量偏低,保护动作而跳磨;管道堵塞后,系统回油不畅,造成磨机轴瓦损坏;分配阀堵塞后,会导致分配阀卡涩、不动作,不能及时分配供油而发生断流,造成轴瓦缺油、流量偏低跳磨、严重影响球磨机及整个机组的稳定运行。为了解决这疑难问题,在机组大小修和停磨检修后及时清理油箱及换润滑油,运行时间长后问题又重新暴露。
2.3油泵设计位置过低,油泵磨损严重
在油箱底部设计有两台齿轮油泵,一台运行一台备用。油泵设计在底部,沉淀后的大量杂质又打回系统,造成油泵磨损和系统堵塞,引起磨机故障发生。更换油泵频繁,据统计一年要换10台左右,维护费用较高。
2.4油箱加热器功率偏少,油温过低,延缓启磨时间
原设计在油箱内只设计一组18KW加热器,在冷态和冬季启磨时,要事先提前3~4小时进行加热,有时还需在油箱外部用烤灯协助加热,启磨时间较慢。油温低后,会造成系统流通不畅,导致主轴承瓦口漏油。
2.5油泵出口冷却器设计选型过小,夏季油温过高,容易跳磨
夏季环境温度较高时,油循环得不到冷却,油温较高导致主瓦温度高而跳磨,长期在油箱外部用轴流风机帮助降温。
稀油站如何改造:
3.1 将油箱容积由原来5000升增大到10000升,并且油泵布置在油箱顶部,,油箱增大后,油内杂质有沉淀时间,油循环流动慢,大量杂质沉淀在油箱底部,油泵布置在上部,抽出的上部油质杂质含量少,清洁度高,杂质不会堵塞管道,减少泵的磨损。
3.2 油箱增大后,将油箱内加热器功率增大,共6组,每组6KW,加热器功率比以前大(原3组,功率为6KW),磨机启动前30分钟投加热器油温要求,在冬季,大大地缩短启动时间,提前带负荷。
3.3因原设备已使用11年之久,有些备件型号已经更新换代,采购和换难度、采购成本也不断增加。
加之该改造项目计划在2018年年修期间进行,安装、施工、调试时间有限,如采用对原润滑系统,是对油箱进行改制,现场改造施工组织要求较高。